一、項目背景
某大型電解鋁企業(yè)擁有多臺為電解車間提供強制通風(fēng)降溫除塵的高壓排風(fēng)機。這些風(fēng)機原設(shè)計為工頻運行,依靠入口擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量,存在以下突出問題:
1. 能耗巨大:風(fēng)機長期運行在“大馬拉小車”狀態(tài),擋板節(jié)流損失嚴重,實測平均運行效率不足60%,年耗電量高達數(shù)千萬度。
2. 調(diào)節(jié)粗糙:擋板調(diào)節(jié)響應(yīng)慢、精度低,無法滿足電解工藝對風(fēng)量精細變化的需求,影響生產(chǎn)穩(wěn)定性。
3. 設(shè)備沖擊:工頻直接啟動電流大(可達額定電流6-7倍),對電網(wǎng)和電機、液阻啟動柜等設(shè)備沖擊嚴重,故障率高。
4. 維護成本高:液阻啟動柜維護復(fù)雜,電解粉塵環(huán)境加劇了電氣元件老化。
原系統(tǒng)配套的某品牌早期高壓變頻器(功率單元老化、控制技術(shù)落后)故障率高,無法滿足生產(chǎn)穩(wěn)定的需求。為響應(yīng)國家“雙碳”目標,挖掘節(jié)能潛力,企業(yè)決定對其中6臺排風(fēng)機實施高壓變頻器利舊改造。
二、改造目標
1. 核心目標:利用現(xiàn)有高壓電機及風(fēng)機本體,通過更換核心變頻控制系統(tǒng),實現(xiàn)風(fēng)機變頻調(diào)速運行。
2. 關(guān)鍵要求:
最大化利舊:保留原電機、風(fēng)機、開關(guān)柜、電纜(評估合格前提下)、冷卻系統(tǒng)等主要硬件。
高效節(jié)能:實現(xiàn)風(fēng)量按需調(diào)節(jié),預(yù)期綜合節(jié)電率≥25%。
穩(wěn)定可靠:新系統(tǒng)需適應(yīng)電解車間高溫、多粉塵環(huán)境,具備高可靠性。
智能控制:實現(xiàn)與DCS系統(tǒng)無縫集成,支持遠程/自動調(diào)速。
快速回報:投資回收期控制在2年以內(nèi)。
三、解決方案:高壓變頻器核心系統(tǒng)替換
1. 利舊評估與方案設(shè)計:
對原高壓電機進行絕緣、軸承狀態(tài)全面檢測,確認其適用于變頻運行。
評估原輸入/輸出開關(guān)柜、電纜載流量及絕緣狀況,滿足改造要求。
保留原風(fēng)機、風(fēng)道、冷卻器等機械系統(tǒng)。
核心改造:拆除老舊變頻器功率單元及控制柜,替換為全新我公司成熟的高壓變頻器核心系統(tǒng)(含功率單元、控制器、人機界面)。
2. 關(guān)鍵技術(shù)措施:
“黑匣子”式替換:新變頻器設(shè)計安裝尺寸與原基礎(chǔ)及電纜接口盡量匹配,減少土建和電纜改動。
智能控制集成:
新變頻器內(nèi)置PID調(diào)節(jié)器,接收DCS給出的風(fēng)壓/風(fēng)量設(shè)定信號(4-20mA)。
保留原工頻旁路柜,設(shè)置“工頻/變頻”無擾切換功能,保障極端情況運行。
將變頻器運行狀態(tài)、故障信息、電流、電壓、頻率、能耗等關(guān)鍵參數(shù)上傳至DCS和工廠能源管理系統(tǒng)。
可靠性提升:
功率單元采用N+1冗余設(shè)計。
關(guān)鍵控制信號(如啟停、頻率給定)采用雙通道冗余配置。
配置完善的過壓、欠壓、過流、過熱、缺相等保護功能。
四、實施過程
1. 前期準備(2周):詳細勘查、方案確認、設(shè)備采購、施工方案制定、安全預(yù)案編制。
2. 停機施工(5天):
停機、隔離、驗電、掛牌。
安全拆除舊變頻器功率單元及控制柜。
安裝全新變頻器功率單元及控制柜。
連接主回路電纜(輸入、輸出、旁路)、控制電纜(與DCS、現(xiàn)場操作柱)。
恢復(fù)冷卻水/風(fēng)管路(利舊或小范圍改造)。
檢查接線,恢復(fù)柜體密封。
3. 調(diào)試與試運行(3天):
靜態(tài)檢查:絕緣測試、相序核對、控制信號點對點測試。
空載測試:不帶電機測試變頻器功能、保護動作。
輕載測試:帶電機(脫開風(fēng)機聯(lián)軸器)測試啟停、調(diào)速性能。
帶載測試:連接風(fēng)機,進行工頻/變頻切換、調(diào)速范圍、PID調(diào)節(jié)性能測試,優(yōu)化PID參數(shù)。
72小時連續(xù)試運行,監(jiān)測運行數(shù)據(jù)
五、改造效果
1. 顯著節(jié)能降耗:
改造后,風(fēng)機平均運行頻率降至38-42Hz。
實測綜合節(jié)電率達32%,單臺風(fēng)機年節(jié)電量約520萬度。
按當?shù)仉妰r0.6元/度計算,年節(jié)約電費約312萬元。
2. 工藝控制優(yōu)化:
風(fēng)量實現(xiàn)平滑、精準、快速調(diào)節(jié),響應(yīng)電解槽需求變化,提高了生產(chǎn)穩(wěn)定性與電流效率。
消除了擋板節(jié)流損失和喘振風(fēng)險。
3. 設(shè)備性能提升:
實現(xiàn)電機軟啟動/軟停止,啟動電流小于額定電流(<1.2倍),極大減小了對電網(wǎng)和機械設(shè)備的沖擊。
原液阻啟動柜停用,維護工作量大幅降低。
新系統(tǒng)運行穩(wěn)定,故障率顯著下降。
4. 經(jīng)濟效益突出:
項目總投資約280萬元(主要為新變頻器核心系統(tǒng)及安裝調(diào)試費)。
投資回收期僅約11個月,經(jīng)濟效益極其顯著。
5. 社會效益顯著:
年減少二氧化碳排放約4140噸(按0.797kg CO2/度電計算),助力企業(yè)綠色低碳發(fā)展。
六、經(jīng)驗總結(jié)
本次高壓排風(fēng)機高壓變頻器利舊改造項目成功的關(guān)鍵在于:
1. 精準利舊:深入評估并充分利用了原有設(shè)備資產(chǎn)(電機、風(fēng)機、電纜、土建),最大化降低了改造成本和工程復(fù)雜度。
2. 核心升級:聚焦替換最關(guān)鍵的、已老化的變頻核心系統(tǒng),采用技術(shù)先進、成熟可靠、環(huán)境適應(yīng)性強的國產(chǎn)新設(shè)備,實現(xiàn)了性能質(zhì)的飛躍。
3. 智能融合:深度集成DCS控制與能源管理,提升了自動化水平和能效管理能力。
4. 快速高效:方案設(shè)計合理,施工組織周密,停機時間短,對生產(chǎn)影響極小。
該案例為電解鋁等高耗能行業(yè)的風(fēng)機、泵類負載進行高壓變頻節(jié)能改造,特別是老舊變頻器的更新?lián)Q代,提供了經(jīng)濟高效、快速見效的“利舊煥新”典范路徑,具有廣泛的推廣價值。